海德堡CD 102印刷故障分析及解決方法
2014-08-04 09:55 來源:印務資訊 責編:江佳
- 摘要:
- 地圖印制對精度要求較高。我單位在使用海德堡CD-102印刷六色地圖時,出現過多種故障,筆者將這些故障做了簡要記錄,供同行參考和借鑒。
解決方法:①在印白紙前可通過空合壓壓一遍水,或對白紙進行吊晾處理,使紙張含水量均勻;②第一次印刷時,可先走幾張紙,再在印品上套印一遍,以檢測紙張變形程度,若紙張有變形,則可對紙張按①處理;③合理調整前規,使兩次印刷套合準確。
4.彩色印刷時,上一批活件中的文字出現在這一批活件中
實例說明:印一批彩活時,出現上一批活件紅版文字出現在第二批活件中,清洗輥子、換油墨、調整竄墨量、換橡皮布、換襯墊、調節墨輥與水輥間的壓力、檢查印版都無法解決此問題。
狀況分析:由于印版版基不好或顯影液濃度不夠,引起印版表面斥墨性差,造成上一批活件文字返到印版上。
解決方法:重新曬版,加大曝光量或重新調節顯影液濃度。
5.側規定位不準
實例說明:在印刷70g/m2的膠版紙時,發現側規定位不準,出現“拉過”和“拉不到”的現象。經檢查發現側規壓板與底板間隙過小,調整壓紙輪時側規壓板動作不大。判斷可能是因為安裝壓紙輪時,偏心軸高點與軸桿低點對應,造成調整壓紙輪偏心時壓板無明顯上下變化。
狀況分析:由于我單位的側規曾經維修過,安裝壓紙輪時偏心位置不對,造成側規對紙張的定位不準。
解決方法:卸下側規和側規壓紙輪,調整壓紙輪軸偏心與軸桿偏心,使高位對高位、低位對低位。安裝側規后,調整壓板與底板間隙為2張承印紙張厚度即可。
4.彩色印刷時,上一批活件中的文字出現在這一批活件中
實例說明:印一批彩活時,出現上一批活件紅版文字出現在第二批活件中,清洗輥子、換油墨、調整竄墨量、換橡皮布、換襯墊、調節墨輥與水輥間的壓力、檢查印版都無法解決此問題。
狀況分析:由于印版版基不好或顯影液濃度不夠,引起印版表面斥墨性差,造成上一批活件文字返到印版上。
解決方法:重新曬版,加大曝光量或重新調節顯影液濃度。
5.側規定位不準
實例說明:在印刷70g/m2的膠版紙時,發現側規定位不準,出現“拉過”和“拉不到”的現象。經檢查發現側規壓板與底板間隙過小,調整壓紙輪時側規壓板動作不大。判斷可能是因為安裝壓紙輪時,偏心軸高點與軸桿低點對應,造成調整壓紙輪偏心時壓板無明顯上下變化。
狀況分析:由于我單位的側規曾經維修過,安裝壓紙輪時偏心位置不對,造成側規對紙張的定位不準。
解決方法:卸下側規和側規壓紙輪,調整壓紙輪軸偏心與軸桿偏心,使高位對高位、低位對低位。安裝側規后,調整壓板與底板間隙為2張承印紙張厚度即可。
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